建筑工程 I■ 桩基穿越厚砂层和厚中风化花岗岩层施工技术 王 标 (中铁一局集团第五工程有限公司陕西721006) [摘要]本文以山东烟海高速公路工程K8+258辛安河大桥桩基施工为例,主要阐述桩基穿越厚砂层和厚中风化花岗岩层施工工艺、方案的比选等,通过讨 论和试验,最终顺利完成了该桥所有桩基施工,积累了一定的经验,为类似工程提供借鉴。 [关键词]高速公路;桥梁;桩基;钻孔;人工挖孔 中图分类号:TU753.3 文献标识码:A 文章编号:1009—914X(2014)29—0176-01 1工程概况 K8+258辛安河大桥位于烟台市莱山区解甲庄镇林家疃村西北,跨东北~ 西南向辛安河,河两侧为堤坝及乡村路,北岸为长荣水泥厂,南岸为村民居住 区。 该桥全长270m,为9跨3 简支转连续箱梁。除O#桥台为扩大基础以外,其 余均为端承桩基础。全桥桩基共40根,  ̄,J&648m,其中1.5m桩径8根168m,1.8m 桩径32根480m。 根据钻孔地质图统计,桩基需穿过上部6~9m砂砾及粗砂层,透水性极强 且与河水连通属动水。下部8~10m为中风化花岗岩,浅红灰色,中粗粒结构,块 状构造,岩芯多呈碎块状,锤击声脆,不易碎,裂隙发育,取芯率约为90%,RQD 约为50%,饱和单轴抗压强度为47MPa,较坚硬。桥址区内地形起伏较大,地面 标高17.90-23.50m,微地貌不甚发育,属于剥蚀丘陵之山间冲积准平原地貌 单元。 桥址区地下水类型主要为基岩裂隙水,富水性差,地下水补给主要靠大气 降水,排泄以大气蒸发为主,地下水变化幅度较大。 2原方案 2 1方案介绍 根据实施性施组安排,该处桩基础采用常规的冲击钻施工方法,自201O年 11月开始施工,计划工期5个月。自2olo ̄11月开始施工该处桩基,采用3台钻机 同时作业,导管法灌注水下混凝土成桩。 2 2实施过程 2.2.1、穿越厚砂层施工:2#~6#墩位于辛安河河中,施工前先用粘土填 筑围堰及施工平台,然后钻机就位施工。由于厚层砾砂和粗砂与河流水连通的 缘故,施工中每个孔多次出现漏浆。我部在出现漏浆的第一时间进行回填粘土、 水泥等措施防止了塌孔的出现。经过一个月左右的施工,已能对出现漏浆情况 合理、快速、有效的处理。 2.2.2、穿越厚中风化花岗岩施工:该厚层花岗岩较坚硬,每天平均进尺不 足20cm,且钻头损坏严重,个别锤头主体坏损。平均每3天需重新焊接锤牙,焊 接一次需用时2~3天,垂体损坏严重的需从厂家重新购置新锤头,过程较久。后 经过桩位取芯并进行抗压试验,测得抗压强度为67~l14MPa,远大于设计强度 47MPa。 在经历了长达五个月施工后,相继出现漏浆、锤牙及锤头损坏严重等等困 难,未能成桩,原方案已无法满足工期要求。 2 3方案失败原因 方案失败的主要原因有以下两个方面: (1)厚砂层施工:桩基通过厚度较大的砾砂及粗砂层,且与河水相连通, 极易形成过水通道,动水带走泥浆将泥浆稀释,形成塌孔,处理塌孔需回填重新 施工,这个过程需耗费大量的人力物力,同时需时较长。 (2)厚中风化花岗岩施工:该层岩石强度远大于设计强度,成孔时间较长, 并且对锤头和锤牙伤害较大,焊锤牙和更换锤头时间很长,无法满足工期要求。 综合以上两方面的实际情况,原施组中的方案以无法满足工期要求,并且 投入较大,急需采取有效的施工方法,解决这个突出问题。 3研究制定新方案 根据原方案中总结的失败经验,经过专家讨论后得出结论,要想快速、安全 地完成桩基施工,必须解决两个问题:一是如何对砂层进行堵水,二是如何快速 进行坚硬花岗岩施工。 经过讨论,确定了对于厚砂层采用人工挖孔+井点降水施工方案,对于厚 176科技博览 花岗岩采用人工挖孔+钻爆法施工方案。 确定方案后,我部立即组织施工,选择岸滩处的2-2#,河滩处的6-3#桩 进行试验。试验过程中发现人工挖孔桩在上部能很好起到堵水作用,但到了河 水水位以下lm后,井点降水和挖孔桩护壁已无法有效堵水,原因主要是承压水 结合动水作用,井点降水无法将孔内水位降低,动水将护壁混凝土中的水泥颗 粒带走,使混凝土无法形成强度。 针对出现的新情况,参考海水中钢护筒成桩的成功经验,最后决定采用钢 护筒直接对砂层进行堵水,然后再对坚硬花岗岩进行人工挖孔+钻爆法施工工 艺。 4试桩 为了验证方案可行性我部选定5—2#为试验桩。 施工工艺流程为:钻孔桩过砂层一安装钢护筒一抽取泥浆、封堵护筒底口 一人工挖孔一下钢筋笼一灌注桩基混凝土。 4 1厚砂层 试桩经过l天的施工准备后,于2011年4月1日12时准时开钻,2011年4月3日 钻进深度为6米,钻孔无异常情况。2011年4fl4日钻进深度为8.2米,已进入岩层 20cm时,突然出现漏浆情况,施工员及时组织人员将准备好的粘土、水泥等材 料填至孔中进行处理,避免了坍孔。201 1年4月5日16:【x】孔深为8.5米,已进入中 风化岩层50cm,及时提出钻头,组织吊车安装钢护筒,17:3嘲护筒安装到位, 技术人员进行复测,反算得到钢护筒离孔底的距离为3.5cm。 2011年4月6日8:O0—10:O0抽取泥浆,l1:00开始用锚固剂、砂袋封堵流砂 及水。2011年4月6日18:O0时,顺利将流砂及水进行封堵。 4 2厚花岗岩层 2011年4月7日6:0o进行人工挖孔桩施工,3人一组两班人员,风钻打眼,采 用松动爆破方法进行施工,爆破后人工进行出渣,于2011年4月15日完成,每天 能施工两个循环,每次循环约0.5m。下钢筋笼、灌注混凝土施工用时2天,整个 施工合计用时18天,充分说明此工艺合理可行。 该方案采用钢护筒对粗砂层进行堵水,同时对孔壁具有良好的支护作用, 能保护 L内施工人员。钻爆工艺能快速有效地破坏坚硬花岗岩。实践证明了该 组合工艺在应对该种地质和水文条件下的桩基工程是经济、快速、安全的。 5全面进行推广应用 根据5#一2试验桩的成功经验,随即将该工艺大面积推广到其余桩基施工 中,仅用了3个月的时间快速、安全地完成了该桥所有桩基施工,为后续工程提 供了有利的施工条件,大大降低了施工成本、提高了施工效益。 6总结 总之,对于地质复杂、外界条件差的桩基施工,处理方案不是单一的,应视 实际地质情况结合技术、经济、工期要求等因素综合考虑,选择较为合理、有效 的处理方案,以达到设计要求并有效降低工程造价。 参考文献 (11.山东省交通规划设计院.烟台至海阳高速公路第二合同(K3+300~ K1o+ooo)两阶段施工图设计.2010.9. 【2].周水兴等.路桥施工计算手册.人民交通出版社.2001.5 [3】.杨文渊编.路桥施工常用数据手册(第二版).人民交通出版社-2001・2 作者简介:王标(1983一一),男,石家庄铁道大学工程硕士,工程师,主 要从事于土建工程施工。